O trabalho desenvolvido foi de um sistema de automação para o processo de descarregamento de cana de açúcar utilizando guindaste do tipo Hilo e também controle automático de velocidade da mesa alimentadora de cana de açúcar. No seu projeto foram utilizados sensores para controlar a altura e elevação do Hilo, verificar o nível de cana de açúcar mantendo uma alimentação uniforme e eliminando erros humanos no manuseio do sistema. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado um CLP (controlador lógico programável) na configuração do supervisório, o qual controlava as informações dos sensores dispostos no equipamento em questão. Foi avaliado o sistema através da realização de testes comparativos e das vantagens em se manter o sistema automatizado para a extração. A eficiência encontrada no sistema foi de suma importância para a empresa, pois, além de minimizar custos melhorou a qualidade e produtividade do processo industrial em questão
Coautores:
Valmir da Silva Neris; Altemir Carlos Machi; Wesley Pontes